油气井防砂综合决策理论及与技术

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辽河油田为渤海稠油油田热采试验田,地下原油粘度高(大于400mPa·s),自2008 年开始陆续开展多元热流体吞吐作业,在吞吐过程中,部分井因筛管破损出现了出砂情况,严重的导致油井关停。渤海目前暂无经济有效大修手段解决水平井出砂难题,急需寻找一种简易防砂方式治理出砂关停井,经过对比筛选,最终选择内衬小筛管防砂恢复出砂井正常生产。

1 出砂机理分析

油井出砂受多种因素影响,与储层类型、防砂方式、生产压差、日产液量等密切相关。Q 油田为疏松砂岩,油井采用档砂精度为120mm 筛管完井,分优质筛管简易防砂和优质筛管砾石充填防砂两种防砂方式。油田23 口出砂严重油井中,防砂方式均为优质筛管简易防砂[1]。根据出砂前生产状态统计,产液量18-776m3/d,含水60-97%,生产压差0.7--4MPa,分布范围较广,无明显的统计相关性,同时对筛管生产厂家进行了统计分析,也无明显关联性。其中砾石充填完井方式的油井出砂量小且无躺井发生,均可正常生产,所以出砂机理研究重点应为采用优质筛管简易防砂方式的出砂井。根据十几口井出砂的粒度分析,超过档砂精度120mm 的砂粒比例均在85% 以上,显示筛管完整性已遭到破坏;Q 油田为正韵律沉积河道储层,这些出砂严重的水平井布在分选较差储层的中上部,再对这些出砂井水平段的测井曲线进行研究,发现部分井水平段内存在砂泥岩互层,泥质含量较高的特点,储层上部粉砂、细粉砂含量高,某些区域存在砂泥岩互层的特点[1]。

2 技术简介

2.1 出砂井情况

X1 井是一口定向井,生产层位Nm0 Ⅰ油组,射开油层厚度为27.6m。2010 年12 月11 日冲砂、检泵后启泵返排,至12 月31日一直100% 含水,累计返排水722m3。进行反循环洗井后启泵,仍无反扭矩,分析抽油杆断。2011 年2 月采取上提油管(短节)完井恢复生产,含水逐渐下降至20%。2016 年6 月无产出停泵,怀疑砂埋[2]。X2 井是一口热采调整井,生产层位是Nm0-5 油组。2017 年至2019 年进行了三轮次注多元热流体吞吐作业。2018 年7 月22 日,该井实施检泵作业,下入排量60m3/d 排量螺杆泵生产,8 月故障停泵分析为地层出砂导致。X3 井为油田一口热采调整井,生产层位Nm Ⅰ(1+2)小层,水平段长度190m。2012 年,该井进行了一轮次多元热流体吞吐作业。2018 年8 月,该井故障停泵,分析为地层出砂。X4 井为油田一口侧钻热采调整井,生产层位Nm0(5)小层,水平段长度178m。2013 年至2017 年进行了三轮次注多元热流体吞吐作业。2017 年12 月,检泵下入螺杆泵生产,2018 年2 月,该井出现无产出情况,分析认为目前井下螺杆泵泵头砂堵、泵轴断。

2.2 治理措施选择

从4 口井井史分析,均为出砂导致的砂埋、电泵砂卡、泵头砂堵等造成的油井停产,其中,X2、X3、X4 井均为热采水平井,在吞吐过程中,地层流体高速流动导致了冲蚀原井筛管,导致筛管破损,地层出砂。针对水平井出砂,常用的治理措施有同层侧钻、筛管找漏卡封技术、人工井壁防砂、小筛管防砂等工艺,采用侧钻、人工井壁防砂方式,虽然能够解决本井出砂问题,但费用较高,且流程较复杂,筛管找漏卡封技术作业困难,成功率不高。经过比选,最终选择针对海上油田井型结构,下入顶部封隔器悬挂优质筛管重新防砂完井,减少对筛管的冲刷,延长筛管的使用寿命[2]。

2.3 筛管分布方式

针对出砂井出砂程度的不同,选择不同内衬小筛管的分布方式。X4 井出砂较为严重,经过砂样分析,极细砂(粒级区间62.5-125μm)占22.74%,细砂(粒级区间125-250μm)占52.69%,中砂(粒级区间250-500μm)占22.11%,其余分类占比较少,由此判断防砂筛管破损,针对此类情况,决定内衬小筛管连续分布,以减少对筛管的冲刷,增加防砂管的使用寿命。除X4 井外,其他出砂井出砂程度较轻,选择内衬小筛管间隔分布,能够有效恢复油井产能[3]。

2.4 实施效果

自2015 年开始,在X1 井下入内衬小筛管防砂,该井截至2019 年12 月31 日,有效期达1564 天,累产油达1.71 万方,取得了很好的效果。之后在2018 年年底至2019 年年初,陆续选择3 口出砂井下入了内衬小筛管防砂,分别为X2、X3、X4 井,截至2019 年年底平均有效期达368 天,3 口井下入小筛管恢复生产后,累产油达0.6 万方[4]。X4 井原井井下筛管破损,下入小筛管防砂采用连续分布方式,利用往复泵举升,恢复生产后对产能有所影响,日产液仅2 方,流压0.3MPa。

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